甘恩二極管制造過(guò)程中熱阻的無(wú)損檢測
熱方法——甘恩二極管制造過(guò)程中熱阻的無(wú)損檢測
摘要—考慮了甘恩二極管在其制造的不同工藝技術(shù)周期下的熱阻研究結果
關(guān)鍵字:微波功率,甘恩二極管,熱阻測量和測試
在過(guò)去的十年中,甘恩二極管的發(fā)展已證明了利用任何機會(huì )來(lái)改善二極管工作的熱模式的驚人發(fā)明性。標準和新近開(kāi)發(fā)的甘恩二極管(GD)固有的參數和限制知識可確保其成功應用。這樣的參數之一就是熱阻RT,它規定了最大輸出功率電平的限制,從而降低了可靠性并增加了噪聲電平。在甘恩二極管組件的技術(shù)周期中進(jìn)行熱破壞的無(wú)損測量和測試,是對這些過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量控制的必要條件。
[1,2,5]和專(zhuān)利[3,6]中給出了適合在制造條件下測試RT的方法和設備。RT測試必須在以下三種情況下執行:
–在過(guò)程測試中指定RT的規范時(shí);
–調整晶體安裝方式時(shí);
–在測試裝入盒中的過(guò)程晶體的穩定性和可重復性時(shí)。
對不同類(lèi)型的甘恩二極管(直接組裝,反向組裝和帶有集成散熱器的組裝)進(jìn)行的實(shí)驗研究表明,熱阻與所產(chǎn)生的微波功率之間呈反比關(guān)系:
最高的熱阻(RT=50–130°C/W)是直接組裝的二極管(3A721–3A724)的特性;反向組裝二極管固有的最低熱阻(RT=8–30°C/W)。第一種情況的過(guò)熱溫度為80–200°C,第二種情況的過(guò)熱溫度為30–150°C。帶金剛石散熱片的二極管的熱阻為RT=6–10°C/W,比在銅晶體支架上獲得的相同晶體的電阻(RT=10–16°C/W)要低。這與給出的RT值低1.5–2倍的計算數據相吻合。不幸的是,由于缺乏基于導熱系數,金屬化質(zhì)量和晶體裝配困難的拒絕金剛石散熱器的方法,因此適合組裝在金剛石散熱器上的二極管的良率百分比非常低。放在鉆石散熱器上。對于OrionResearchInstitute(Kiev)生產(chǎn)的整體散熱器上的二極管,獲得以下值:RT=15–50°C/W(直接極性)和RT=70–160°C/W(反向極性)。在分析的情況下,RT的測量取決于設計和幾何參數以及二極管的類(lèi)型。同時(shí),使用超聲波微焊接和通過(guò)金鍺合金將熔爐焊接在一起的技術(shù),對相同晶體的組裝確定了相似的值,即RT=13.4°C/W和RT=13.1°C/W。
分析表明,出現熱阻增加的原因有兩個(gè):散熱片上的晶體安裝變差,由于組裝過(guò)程中機械和熱過(guò)載導致的二極管有源區域中的缺陷,導致最有源區域的導熱系數降低;
熱電阻的無(wú)損檢測
表1.3A716二極管批次的熱阻和微波功率
表2.3A728二極管批次的熱阻和微波功率
應該注意的是,超聲振幅A=11時(shí),功率最大值(RT的最小值)很大。這表明需要以所需的精度維持超聲水平。超聲微焊接模式的效果在[4]中有詳細描述。
由相同結構在相同組裝參數下制造的單個(gè)類(lèi)型二極管的熱阻測量結果表明δRT和δPout存在很大差異。因此,將近40%的二極管,因此大大降低了具有可接受功率水平的二極管的產(chǎn)量。
表1列出了8個(gè)批次的3A716二極管(每個(gè)20個(gè))的RT和Pout平均值的數據,這些二極管是由從一層膜獲得的晶體制成的。
批次間的RT和功率平均值均不超過(guò)測量精度(小于20%)。使用3A728二極管進(jìn)行的類(lèi)似實(shí)驗揭示了另一種情況(請參見(jiàn)表2)。
為了選擇由一層膜制成的晶體的最佳熱壓縮模式,使用不同的模式安裝了四批二極管。在每批中,測量了50個(gè)隨機選擇的二極管的RT值(請參見(jiàn)表3)。
在過(guò)程中,對RT處于正常范圍內的1-3批二極管進(jìn)行了測試(請參見(jiàn)表4)。
表3.二極管的數量(在RT上),取決于熱壓縮模式參數
表4.過(guò)程中測試的結果
第二種模式提供了高質(zhì)量的組裝,具有更高的良率和最小的熱阻范圍和值。裝配前進(jìn)行晶體處理的效果也會(huì )使熱阻產(chǎn)生較小的變化。例如,在標準處理情況下,3A719二極管的RT平均值為RT=20.2°C/W,在進(jìn)行額外化學(xué)處理的情況下,該平均值降低為19°C/W,血漿中的溫度降低到17.5°C/W。注意,陰極觸點(diǎn)的處理將熱阻提高到22°C/W。微波功率的平均值分別為141、99、113和89mW。
這些對不同類(lèi)型二極管的研究沒(méi)有揭示RT值與晶體隔離過(guò)程中留在晶體支架上的跡線(xiàn)之間的任何相關(guān)性(如工作表中所述)。甘恩二極管生產(chǎn)期間的裝配質(zhì)量取決于兩個(gè)因素,即RT值和在整個(gè)晶體表面上隔離晶體時(shí)留在晶體支架上的跡線(xiàn)的均勻性。由于必須獲得最大輸出功率,因此使用第一種方法,而第二種方法則提供了晶體與晶體支架的更牢固的機械連接。此外,在晶體在晶體支架表面上較弱地安裝晶體的地方會(huì )出現二極管,但是RT的值很小。
每一批的特征在于以下參數,這些參數確定了合格二極管的良率并提供了組裝過(guò)程的質(zhì)量,即:
–即平均熱阻;
–即熱阻在一個(gè)批次中的擴散;
–N1,即,該二極管類(lèi)型的RT≤RTn的二極管數量。
根據3A727型二極管的示例(請參見(jiàn)27號二極管和131號晶體的列表),我們選擇了220個(gè)二極管。密封后剩下187個(gè)(從R0的角度來(lái)看)。這些二極管形成了兩批:RT≤RTn=24的二極管(編號65)的第二批,RT≥RTn的二極管(編號122)的第二批。根據微波功率和電沖擊測量的結果,證明第一批中100%的二極管是可接受的,第二批中只有70%(56%)是可接受的。電流老化后,第一批剩余50個(gè)二極管(短路10個(gè),壞了5個(gè)),第二批剩余58個(gè)二極管(12個(gè)故障),分別占可接受二極管的79.4和82%能量沖擊后剩余的二極管和組裝好的二極管的79.4%和46.7%。確定有效范圍后,最終可接受的二極管數量分別為45個(gè)和52個(gè)(71.4%和41.9%),因此,在驗收和過(guò)程測試中,可接受的二極管的產(chǎn)量提高了1.7倍被執行。
不僅平均值的變化,而且熱阻分布的變化動(dòng)態(tài)也令人關(guān)注。根據3A728二極管的示例發(fā)現,在A(yíng)=3時(shí),RT的平均值最小。在這種情況下,方差也最小化:微波功率變化極小,所有二極管的功率均高于90mW(即100%已安裝)。當超聲波的A振幅減小時(shí),較大的RT值的分數和未焊接的晶體的數量增加。相應的分布特征是朝著(zhù)較大的RT平滑變化。當A從3增加到5時(shí),在RT分布中會(huì )出現一個(gè)值大于40°C/W的組。結果,在微波功率分布中出現了功率值低于90mW的一組。這可能與存在缺陷的晶體有關(guān),這些缺陷在強化模態(tài)時(shí)會(huì )更加嚴重地退化。因此,RT的測試使得可以控制組裝過(guò)程的穩定性,并根據所需的輸出功率水平,為RT的GD指定允許的規范。
從二極管制造穩定性的觀(guān)點(diǎn)來(lái)看,揭示導致RT方差(范圍)增加的因素非常重要。首先,必須區分晶體參數多功能性的貢獻(外延層的厚度,厚度和金屬化質(zhì)量等),并確定組裝模式不穩定性影響的邊界。
對故障強度的分析[4](取決于運行時(shí)間)表明,在使用壽命的開(kāi)始和結束時(shí)都存在兩個(gè)時(shí)期。第一個(gè)開(kāi)始于制造后。它與耿氏二極管制造過(guò)程中形成的缺陷有關(guān)。在此期間,RT檢查在過(guò)程測試階段尤為重要。對當前老化過(guò)程中故障的調查表明,在最初的24小時(shí)內觀(guān)察到了大部分故障。對RT的分析表明,其RT比允許的RT規范大1.5–2倍的二極管最先出現故障。為了確定第一階段參數變化的原因,分析了耿氏二極管在50小時(shí)內下列電流-電壓特性的行為:在連續和脈沖模式下測量Uthresh和Ithresh;Ubr以脈沖模式Um,Im,Pout測量;RT和R0以連續模式測量。Um和Ip的值僅略有變化(小于10%),無(wú)論是增加還是減少。在連續模式下測得的Uthresh,Ithresh,R0值也發(fā)生微小變化(相等于增加和減少)。輸出功率和效率發(fā)生了相同的變化。這首先是由于工作電流和電壓年齡的變化。在脈沖閾值參數Uthresh,Ithresh和Ubr中觀(guān)察到了最強烈的變化。在這種情況下,Ubr和Uthresh主要增加,而Ithresh主要減少。通常,熱阻RT保持恒定或略有增加。應該注意的是,在具有大RT的二極管中,所有參數的變化最大。因此,RT(確切地說(shuō)是有源區的溫度)有助于有源區參數的變化。
從在同一工廠(chǎng)工作的三名操作員獲得的以下數據表明,資格的影響和對成品產(chǎn)量的單獨對待。第一個(gè)操作員可接受的二極管的產(chǎn)率為91%(RT小于25°C/W,P大于120mW),平均壽命值為RT=24.2°C/W和P=122mW。第二個(gè)運算符上的數據如下:在RT=23.3°C/W和P=129mW時(shí),合格二極管的產(chǎn)率為89%。第三位運營(yíng)商設法在RT=26.2°C/W和P=119mW時(shí)僅獲得53%的可接受二極管。因此,存在無(wú)法從技術(shù)上確定并且取決于操作員的個(gè)人技能的因素。
結論
1.這些調查證實(shí)了在制造甘恩二極管的過(guò)程中必須測試其熱阻的必要性。
2.據透露,應檢查熱阻:
–在定期和過(guò)程測試中,將單一類(lèi)型晶體組裝到盒子中的過(guò)程的可重復性;
–調整晶體的模式時(shí);
–用于在驗收和過(guò)程測試中拒收不可接受的Gunn晶體。
3.為在特定工廠(chǎng)制造的甘恩二極管規定了熱阻規范(根據輸出微波功率的水平和可接受的二極管的產(chǎn)量)。
4.揭示了決定批量生產(chǎn)的甘恩二極管熱阻變化的因素。
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